2021年三季度后,贛北鎢業(yè)離子交換工段鎢銨濃度由原175g/l不斷下降至160g/l以下。鎢銨濃度的下降,不僅在制約APT產量的提升,還導致蒸汽、電、氨、水、堿耗等各項生產指標居高不下,公司APT生產成本持續(xù)上升。
為了落實集團五大核心要義之“問題導向的工作思維”,貫徹中鎢高新第二次黨代會精神,實現增產降本,公司以穩(wěn)質量、強技術、降成本為目標,聚焦生產工藝改進,成立以二支部書記、車間主任夏瑜為負責人的“鎢銨濃度提升項目黨員突擊隊”暨工藝攻關小組。通過收集生產現場數據和相關信息,多次召開專題會議研討分析,最終鎖定問題原因。“鎢銨濃度提升項目黨員突擊隊”從三方面精準發(fā)力:
工藝管控方面:在前段堿回收崗位通過提高溶液的鎢堿比,配礦工藝控制浸出液中的硫和鎢回收高峰液中降低氯根等措施,減少不利于吸附容量的因素。
標準化作業(yè)方面:在中段制定離子交換崗位SOP標準作業(yè)流程,嚴格規(guī)范崗位人員操作,避免在交換柱解吸過程中人為因素造成解吸不完全,進而影響交換柱的吸附容量。
設備管理方面:通過交換柱吸附金屬量數據統(tǒng)計分析及小試試驗,判定交換柱樹脂使用情況,對使用年限較長的樹脂、官能團失效的樹脂進行更換,有利于提高交換柱的吸附容量。
為進一步提升鎢銨濃度這一重要KPI指標,公司通過精益管理看板上墻,將鎢銨濃度納入“進步指數”,同時作為班組交接時重點分析內容,對異常情況及時進行分析、排查、處理,確保鎢銨濃度指標持續(xù)向好。
截至2022年8月,平均鎢銨濃度已提高至190g/l,每噸APT蒸汽消耗同比下降0.5t,堿耗同比下降3.5kg。
隨著鎢銨濃度的上升,目前生產線已具備月產1200噸APT的產能,為完成年度生產任務打下堅實基礎。未來的5個月,公司繼續(xù)加強貫徹落實集團公司“五大核心要義”,持續(xù)推動“我是黨員+”和“黨建+”,充分發(fā)揮黨組織、黨員干部當先鋒、作表率的積極作用,深入開展黨建融入生產經營工作,精心做好安全、環(huán)保、生產經營和管理提升等工作,以穩(wěn)中有進的生產經營勢頭迎接黨的二十大勝利召開。